徐建東,李華,蘇學(xué)褔
(安徽國(guó)禎生態(tài)科技有限公司,安徽阜陽236000)
摘要:生物質(zhì)流化床鍋爐床料工藝流程由冷卻后篩分回用,技術(shù)改造為床料在熱態(tài)進(jìn)行篩分回用,回用的床料改造前入爐溫度30℃,改造后600℃,年節(jié)約生物質(zhì)燃料487.52t,減少操作人員8人,增加效益70.27萬元,減輕環(huán)境粉塵與熱污染。文章簡(jiǎn)要分析了生物質(zhì)流化床燃燒過程、燃燒條件以及一些調(diào)整方法,為了更好的節(jié)約燃料,提升燃燒的效率,本公司對(duì)工藝流程作出了改進(jìn),取得了可觀的成果。
0引言
生物質(zhì)是可再生能源,在自然界大量的存在,如一些木材、農(nóng)作物秸稈、動(dòng)物糞便等,有著可再生性和低污染性的特點(diǎn)。如能將這些資源做到充分利用,將發(fā)揮出不可估量的價(jià)值。生物質(zhì)發(fā)電是國(guó)家政策扶持的一個(gè)新興產(chǎn)業(yè),解決了近年來我國(guó)農(nóng)業(yè)秸稈被就地焚燒,能源浪費(fèi),帶來空氣污染、土壤表面微生物破壞、土壤板結(jié)、火災(zāi)安全隱患等;秸稈發(fā)電使秸稈能源得到綜合利用,節(jié)約了不可再生資源—煤炭,符合國(guó)家倡導(dǎo)的可持續(xù)發(fā)展的要求。并且,收購(gòu)生物質(zhì)也能帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展,為農(nóng)民創(chuàng)造一定的經(jīng)濟(jì)效益。
1生物質(zhì)流化床內(nèi)燃燒
(1)燃燒過程
生物質(zhì)的燃燒過程分成三個(gè)階段,分別是預(yù)熱起燃、揮發(fā)分燃燒和炭燃燒階段。在鍋爐主副床燃燒過程,分為預(yù)熱干燥區(qū)、燃燒區(qū)和燃盡區(qū)。不同的燃燒區(qū)域,有著不一樣的燃燒特征。每個(gè)區(qū)域中,所需要的風(fēng)量也不是一致的。其中在預(yù)熱干燥區(qū),所需風(fēng)量較少;燃燒區(qū)就需要大量的風(fēng)。鍋爐燃燒過程中,根據(jù)燃粒燃燒狀態(tài)的不同,將燃粒分成不同的類型。一些顆粒較大的燃粒,在流化床主床上的密相區(qū)燃燒。顆粒較小的燃粒在流化床稀相區(qū)燃燒,一些燃粒的顆粒沒有完全燃燒完,在流化床的稀相區(qū)進(jìn)行燃燒。
(2)完全燃燒條件
完全燃燒是生物質(zhì)在鍋爐內(nèi)良好燃燒的重要標(biāo)志,若想實(shí)現(xiàn)完全燃燒,前提就是爐內(nèi)不結(jié)扎。鍋爐內(nèi)要有充足的空氣,若鍋爐內(nèi)的空氣量不足,生物質(zhì)就很難在鍋爐內(nèi)做到完全燃燒,熱量損失增大,燃燒的效率也比較低。如果鍋爐內(nèi)的空氣量過多時(shí),則會(huì)影響到鍋爐內(nèi)的溫度,使得爐膛內(nèi)的溫度降低,也會(huì)使得熱損失增大。由于燃燒反應(yīng)速度和溫度呈現(xiàn)出指數(shù)關(guān)系,若想提升燃燒的程度,實(shí)現(xiàn)完全燃燒,就要在鍋爐內(nèi)不結(jié)渣的前提下,盡量的提升爐子內(nèi)部的溫度。在生物質(zhì)燃燒的階段,要保證生物質(zhì)燃料和空氣盡可能的接觸。燃盡階段,更要保證充足的空氣量,使得擾動(dòng)混合的程度增強(qiáng)。燃燒時(shí),鍋爐內(nèi)高溫區(qū)域位于密相區(qū)中央,合適的循環(huán)倍率,使得生物質(zhì)燃料能在爐內(nèi)有足夠的停留時(shí)間。
(3)鍋爐燃料調(diào)整方法
在差速流化床鍋爐內(nèi)燃燒時(shí),進(jìn)入鍋爐內(nèi)的燃料要配比均勻,保持材質(zhì)的穩(wěn)定和燃料的安全。為了保障鍋爐內(nèi)能安全穩(wěn)定的燃燒,就要讓燃料做到連續(xù)的供應(yīng)。根據(jù)內(nèi)燃燃料料位的高低,對(duì)取料機(jī)的轉(zhuǎn)速做到及時(shí)的調(diào)整,使得燃料能勻速的向前推進(jìn),減少蓬料的次數(shù)。當(dāng)流化床的溫度出現(xiàn)降低現(xiàn)象時(shí),要做到適當(dāng)?shù)臏p小一次風(fēng)量,增加燃料的量。這個(gè)時(shí)候要格外留意到過熱器出口溫度,對(duì)減溫水量作出調(diào)節(jié),當(dāng)床溫上升時(shí)要進(jìn)行及時(shí)的調(diào)整。當(dāng)床溫的溫度變化幅度較大時(shí),要對(duì)一次風(fēng)量作出適當(dāng)?shù)恼{(diào)節(jié)。這個(gè)時(shí)候能通過增大或者減少燃料量的方式,此時(shí)要注意到床的溫度變化,作出適當(dāng)?shù)恼{(diào)節(jié)。如果鍋爐內(nèi)的溫度變化是由于負(fù)荷的變化而引發(fā)的,工作人員調(diào)整負(fù)荷的方法有多種,可以通過調(diào)整風(fēng)量和燃料的比例或者改變一次風(fēng)和二次風(fēng)之間的配比,對(duì)鍋爐負(fù)荷作出調(diào)整。此外,導(dǎo)致流化床溫度下降的原因還有很多,燃料缺失時(shí),要增大燃料的量,并根據(jù)燃燒的狀況,適當(dāng)?shù)臏p小一次風(fēng)量。當(dāng)流化床的溫度下降幅度過大時(shí),要減小一次風(fēng)量并減小回料的量。鍋爐管理人員要根據(jù)鍋爐床溫下降的具體原因,給出適當(dāng)?shù)慕鉀Q方案,以維持住鍋爐溫度的穩(wěn)定。通常情況下,當(dāng)鍋爐燃燒正常時(shí),一次風(fēng)量應(yīng)該占據(jù)著總風(fēng)量的45%。一次風(fēng)的充足,能滿足密相區(qū)的燃燒需求,也能使得密相區(qū)中的NOX的排放量減小。當(dāng)流化床的溫度升高時(shí),此時(shí)鍋爐管理人員要適當(dāng)?shù)臏p小燃料的量,但注意不能返空。
燃料在鍋爐內(nèi)燃燒的過程中,可能會(huì)出現(xiàn)燃料材質(zhì)忽然變差的狀況,會(huì)導(dǎo)致流化床的溫度有所下降,鍋爐內(nèi)氧化鋯指示氧量升高,此時(shí)應(yīng)將燃料的量增大,及時(shí)的控制住床溫。生物質(zhì)材料忽然變好時(shí)鍋爐膛內(nèi)的溫度會(huì)出現(xiàn)上升現(xiàn)象,鍋爐內(nèi)氧化鋯的含量會(huì)有所降低,若想使得鍋爐內(nèi)的燃燒狀況保持穩(wěn)定,工作人員要適當(dāng)?shù)臏p少燃料的量。燃料粒突然變大時(shí),會(huì)使得密相區(qū)燃燒份額增大,導(dǎo)致流化床的溫度升高。這個(gè)時(shí)候應(yīng)將一次風(fēng)量增大,將二次風(fēng)量適當(dāng)?shù)臏p小。
2鍋爐燃燒工藝流程改造
安徽國(guó)禎生態(tài)科技有限公司擁有5個(gè)生物質(zhì)發(fā)電廠,公司以秸稈農(nóng)林廢棄物為原料,將這些物質(zhì)做到綜合利用,生產(chǎn)出熱、電和生態(tài)肥料。生物質(zhì)燃燒采用的鍋爐是流化床鍋爐,運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)告訴我們,鍋爐床料在爐膛內(nèi)的厚度及粒徑是鍋爐穩(wěn)定燃燒的重要參數(shù)之一,鍋爐正常運(yùn)行時(shí),爐膛內(nèi)床料要保持相對(duì)穩(wěn)定的厚度,過厚、過薄對(duì)鍋爐穩(wěn)定燃燒都會(huì)造成不良影響,公司2016年組織工程技術(shù)人員對(duì)爐膛內(nèi)的床料篩分成立攻關(guān)小組,通過對(duì)床料的工藝技術(shù)改進(jìn)來提高鍋爐效率,降低生產(chǎn)成本,提高公司利潤(rùn)等。改造前其工藝流程如圖1所示,常規(guī)工藝技術(shù)是:爐膛內(nèi)保持床料厚度在300~400mm左右,床料溫度是800~850℃,床料隨鍋爐運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng)料層厚度不斷增加,為保證床料正常流化,穩(wěn)定鍋爐燃燒工況,多余床料(合格床料及雜質(zhì)混合物)需從爐膛內(nèi)排出,800℃以上床料混合物排出爐膛后,經(jīng)過冷卻至30℃以下,進(jìn)行人工篩分,粒徑小于3mm的部分床料經(jīng)過斗提機(jī)送回爐膛內(nèi),從而保證了床料的穩(wěn)定性,大于3mm雜質(zhì)外運(yùn)到廠外再利用。

此工藝是床料從爐膛內(nèi)放出就地冷卻,篩分也是在鍋爐零米人工進(jìn)行,粉塵大、溫度高,環(huán)境十分惡劣,對(duì)操作工人健康威脅很大;公司在國(guó)禎生物質(zhì)發(fā)電有限責(zé)任公司有三臺(tái)65t/h生物質(zhì)鍋爐4班運(yùn)行,床料操作工32人,外運(yùn)的床料每月支付1.5萬元費(fèi)用。工藝改造流程如圖2所示,800~850℃的床料混合物直接排入一封閉振動(dòng)篩中直接進(jìn)行篩分,合格的600℃床料經(jīng)過篩分后直接送入斗提機(jī),提升到爐膛內(nèi),同時(shí)篩分后床料經(jīng)過永久磁鐵作用鐵屑被移出來,保證床料的穩(wěn)定性。經(jīng)過1年多的運(yùn)行,取得如下成果:(1)熱床料不再經(jīng)過冷卻,直接篩分,減輕了床料冷卻對(duì)環(huán)境的熱污染、粉塵污染,改善了操作工的工作環(huán)境,保護(hù)了職工的身體健康;(2)提高鍋爐的熱效率,每天約46t600℃熱床料直接進(jìn)入爐膛與改造前冷卻至30℃進(jìn)入爐膛相比,穩(wěn)定了鍋爐的運(yùn)行,年回收熱床料1.54萬t,折算成標(biāo)煤243.76t,生物質(zhì)燃料487.52t,節(jié)約采購(gòu)生物質(zhì)燃料費(fèi)17.065萬元;(3)改善了現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境:改造前床料直接放到地面冷卻,改造后床料通過管道直接進(jìn)入封閉的振動(dòng)篩,粉塵下降明顯,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境整潔有序;(4)減少操作工:改造后操作工為8人,減少操作工8人,年節(jié)約工資43.2萬元;(5)改造后增加了磁鐵對(duì)床料內(nèi)鐵屑進(jìn)行移除,年回收廢鐵約100t,增加收入10萬元以上;(6)安全操作上,鍋爐床料置換合格,流化充分,保障了鍋爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行,減少了堵渣搗渣次數(shù),減輕了司爐工的勞動(dòng)強(qiáng)度,避免了堵渣搗渣過程中高溫爐渣噴出燙傷人的安全事故,取得年綜合效益達(dá)70.27萬元的良好效果。

生物質(zhì)流化床鍋爐床料熱篩分工藝的改造,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)保效益:主要表現(xiàn)在操作工減少、勞動(dòng)強(qiáng)度降低、現(xiàn)場(chǎng)粉塵及熱污染下降、鍋爐熱效率提高、工作環(huán)境改善等,有利于操作工人身體健康,降低生產(chǎn)成本,增加公司利潤(rùn)等,總結(jié)出來,同行共享。
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