楊遠平,王順國
(龍山順天生物質能源有限公司,湖南 湘西土家族苗族自治州 416000)
摘要:簡要論述了一種小型生物質常壓熱水鍋爐的研制及試驗。鍋爐采用兩次送風系統,在提高燃燒效率的同時有效地防止了灰分結渣,采用防反燒設計可有效防止生物質在給料器內反燒和點火器過熱,鍋爐采用兩級螺旋給料機構,同時采用預熱水封除塵機構,提高了燃燒熱效率,排煙更加清潔環保。
生物質為可再生的清潔能源,是我國農村及小城鎮使用的主要能源之一,目前許多地方仍然采用傳統的直接燃燒方式,燃燒效率低,而且還會造成環境的污染和能源的浪費。為提高生物質的燃燒效率,當前我國主要從兩個方面進行改進和研究,一是生物質顆粒成型技術的研究和應用,二是各類生物質燃燒鍋爐的研究和應用。龍山順天生物質能源有限公司研制的小型生物質常壓熱水鍋爐,其采用生物質顆粒為燃料,經一系列的技術改進后使用安全可靠,燃燒效率高,煙氣排放污染物濃度低,達到國家相關標準。
1鍋爐設計與制造
1.1鍋爐結構及工作原理
鍋爐總體由鍋爐主體部分、預熱除塵部分、生物質燃料儲存及輸送部分三部分組成,鍋爐主體部分和預熱除塵部分的主體結構均為內外兩層爐壁結構,中間為水存儲空間。生物質顆粒燃料熱水鍋爐結構簡圖如圖1所示。

鍋爐工作原理如下:
(1)水系統。冷水首先接入預熱及除塵器內進行預熱,預熱后的水存儲于預熱器內,用水泵抽入鍋爐內進行加熱,水泵的啟動及停止可根據鍋爐內的水位采用自動控制,當水位低于設計低水位時,水泵開啟,當水位高于設計高水位時,水泵關閉。鍋爐內的水通過爐壁下部進入,爐內燃燒所產生的熱量經爐壁和橫水管傳遞給水,水加熱至所需溫度后從鍋爐頂部輸出。
(2)燃燒系統。生物質成型燃料經螺旋給料器送入鍋爐燃燒室,空氣由鼓風機吹入燃燒室,燃燒后產生的煙氣上升與爐內橫水管、爐壁換熱,從上部排煙口進入到預熱除塵器內。
(3)煙氣除塵系統。煙氣從鍋爐上部排煙口進入預熱除塵器內后,煙氣首先從上到下流動與除塵器內壁等進行換熱,煙氣的溫度下降,流速下降,煙氣中的灰塵等下落到水池中。煙氣經下部的水封除塵后變為由下向上流動,由抽風機抽出排放到大氣中。
1.2鍋爐爐排及爐膛尺寸
爐排和爐膛尺寸均為鍋爐設計的重要參數,其將直接影響鍋爐的供熱及燃燒情況,因此是鍋爐設計與制造首先要確定的參數。根據鍋爐設計計算原理,首先需選取合適的爐排面積熱負荷和爐膛容積熱負荷。本設計中,根據所用生物質燃料,初步擬定爐排的面積熱負荷qt=400kW/m2,爐膛的容積熱負荷qv=350kW/m3,爐排與爐膛尺寸的計算公式為[1]:

1.3鍋爐送風系統
生物質成型燃料由于本身成分的復雜性,其燃燒過程也很復雜,主要分為四個燃燒階段:①預熱和干燥階段、②揮發分析出及木炭形成階段、③揮發分燃燒階段、④固定炭燃燒階段。生物質成型燃料經擠壓后密度增大,揮發析出速度減緩,在350℃不完全燃燒過程中大量析出,同時生物質燃料燃燒后所產生的灰熔點較低,溫度過高則容易結渣。根據上述特點,在設計送風系統時,應使底部燃料燃燒區為低溫厭氧燃燒,使燃料中揮發分析出,燃燒所產生的灰不結渣,析出的揮發分再充分燃燒。
根據生物質燃料的燃燒特性,本鍋爐采用兩次送風設計。根據國內相關研究,中小型鍋爐的空氣過量系數一般大于1.5[2-3],本鍋爐的空氣過量系數根據理論計算和試驗結果取2,一次送風和二次送風比值為3.5∶6.5,二次送風采用多點環形送風系統,風口呈一定角度向上傾斜,確保各風口出風在燃燒室中央形成負壓,將生物質燃燒產生的揮發成分向上提升,揮發分充分燃燒,使燃燒的高溫部分離開生物質燃料及其燃燒后所產生的灰分,避免灰分過熱而結渣。
1.4兩級螺旋給料機構
小型生物質熱水鍋爐、熱氣爐等一般均采用螺旋給料機構,因生物質料斗及送料系統和鍋爐本體做成一個整體,料斗至燃燒室之間的距離較短。由于生物質燃料易揮發和易燃燒,在鍋爐使用或停機后,燃料可能沿著螺旋傳送器管道內反燒至生物質存料斗,引發火災等安全事故。為了降低可能存在的安全隱患,本熱水鍋爐在設計上采用的兩級螺旋給料機構如圖1所示,采用這種結構后增加了燃燒室到料斗之間的距離,同時由于燃料在輸送管內堆積的長度增加,隔絕了從料斗到燃燒室的空氣,能夠有效地阻止從燃燒室反燒至料斗,保證鍋爐使用的安全性。
1.5防反燒設計
設計時將風機出風一部分引入螺旋給料器,經螺旋給料器出口進入燃燒室。采用從給料器送風的方式可以起到以下三個方面的作用,一是對進入爐膛的燃料進行攤鋪,燃料經螺旋輸送到爐膛后即堆積在出料口,料口出風使燃料能夠比較均衡地攤鋪在爐排上;二是能夠有效防止反燒,料口的風向控制了燃燒方向,防止爐膛內火反燒到螺旋送料器內;三是可對進入爐膛的新燃料進行冷卻,使進入爐膛的新燃料不直接遇到高溫過熱煙氣,延緩了燃料中揮發分的集中析出,降低爐膛溫度波動,使燃燒更加穩定,同時防止燃燒后灰塵等因溫度過高而結渣。
2預熱及水封除塵器設計
由于小型熱水鍋爐的燃燒室小,燃料燃燒后在爐內對流換熱與輻射換熱的時間短,導致換熱不充分,煙氣從爐內排出時含有一定量的余熱,如不能有效利用將降低燃料的利用效率,同時從鍋爐內排除的煙氣中含有大量燃燒所產生的的灰塵等污染物,如直接排放會造成空氣污染。為解決上述問題,設置了預熱及水封除塵器。
當煙氣從鍋爐爐膛進入預熱及水封除塵器后,煙氣與除塵器內的管道、器壁換熱后冷卻,除塵器內的水溫上升,煙氣的溫度下降,流速降低,煙氣中的灰塵等落入除塵器下部的水池中,煙氣經引風機排除。煙氣經除塵器后灰塵含量低于國家標準,可以直接排放。
3結論
(1)通過合理布置一次和二次送風口位置及方向、一次和二次送風的比例,提高了燃燒效率,燃燒后的灰塵不結渣。
(2)采用兩級螺旋給料設計,在不增加鍋爐總體尺寸的情況下,增大了燃燒室至料斗間的距離,可有效地防止鍋爐反燒,提高了鍋爐使用的安全性。
(3)采用預熱及水封除塵系統,有效地提高了燃料的使用效率,燃燒熱效率超過90%。降低了鍋爐排煙中顆粒物的含量,排煙達到國家排放標準。
參考文獻:
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